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葫蘆島有色通過創(chuàng)新思路,采用碳酸錳提錳工藝大幅降低了生產(chǎn)成本。截至3月16日,共使用了800噸碳酸錳,在確保主工藝條件穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了錳利用率高于90%,節(jié)約生產(chǎn)成本的目標(biāo)。
葫蘆島有色電解鋅廠銦混處理工序提錳工藝,原來采用鋅精礦加錳粉的方法,由于受反應(yīng)時間、溫度、酸度等因素影響,鋅精礦中硫利用率低,導(dǎo)致隨浸出渣損失的鋅量增多。為解決這一問題,葫蘆島有色決定采用碳酸錳取代錳粉,于1月22日開始在實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn),并在電解鋅廠生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行模擬生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)。該廠專業(yè)管理人員結(jié)合工藝條件,積極克服加入碳酸錳后給溶液反應(yīng)溫度、酸度等指標(biāo)帶來的不利影響,遵循生產(chǎn)規(guī)律,摸索出碳酸錳的加入量,并對原來的操作規(guī)程進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。由于碳酸錳價格低廉,可以大幅度降低生產(chǎn)成本,按全年使用碳酸錳3600噸計算,僅替代錳粉一項(xiàng)年可節(jié)約成本259萬元。
(關(guān)鍵字:葫蘆島有色 錳)