今年以來,中電投山西鋁業(yè)積極應(yīng)對低迷的氧化鋁市場的形勢,樹立了“勒緊褲帶、過緊日子、精打細化、降本增效”的生產(chǎn)經(jīng)營理念,通過強化精細化管理、創(chuàng)新管理方式、嚴抓生產(chǎn)消耗等措施,實現(xiàn)企業(yè)降本增效。
該公司通過宣傳使廣大干部員工認清形勢,樹立危機意識、成本意識。要求員工在日常生產(chǎn)工作中既要抓住西瓜,也不能漏掉芝麻。從節(jié)約每一滴水、每一度電、每一滴堿開始,節(jié)約生產(chǎn)成本。組織全員參與降本增效合理化建議征集活動,集思廣益,為降本增效活動出謀劃策。創(chuàng)新原料采購模式,持續(xù)加強供應(yīng)商管理,抓住市場低迷的有利時機靈活制定策略,通過引進競價機制、進一步加強與直供廠家合作,最大限度地降低采購成本。原煤采購價格較2012年上半年同期同比下降34.84%,液堿采購價格同比下降20.2%。積極推進物資全壽命管理理念,加大廢舊物資處置力度。截至目前,該公司共處置廢舊物資3批,回收金額達362萬余元,實現(xiàn)資產(chǎn)保值。
管控一體化改革實施后,該公司對生產(chǎn)運行實行從原燃物料到成品質(zhì)量的全過程集中管理,生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)實行科學(xué)、超前、經(jīng)濟調(diào)度,以產(chǎn)量最大、成本最低為目標,負責(zé)對生產(chǎn)過程進行24小時全過程監(jiān)控,充分發(fā)揮調(diào)度職能,及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種異常,進行統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào),精心組織生產(chǎn)。
在氧化鋁生產(chǎn)過程中,各項生產(chǎn)指標完成好壞直接影響著產(chǎn)量成本任務(wù)的完成。該公司一直將指標管理做為生產(chǎn)管理的重中之重,異常指標及時跟進分析。為降低生產(chǎn)水耗、汽耗,生產(chǎn)運行部多次召開專題會議,先后制定了《新水消耗考核管理辦法》、《熱電廠鍋爐經(jīng)濟運行管理規(guī)定(暫行)》,要求生產(chǎn)單位節(jié)約新水及新蒸汽消耗,杜絕現(xiàn)場跑冒滴漏。2013年水耗、汽耗、堿耗等主要消耗指標控制穩(wěn)中有降,今年1至9月份水耗同比降低1.22%,汽耗均值同比降低6.76%,堿耗完成同比降低8.67%。
為確保全年產(chǎn)量目標的完成,該公司圍繞全年產(chǎn)量270萬噸的總體目標,制定每日作業(yè)計劃,分解產(chǎn)量任務(wù),逐級落實責(zé)任。以產(chǎn)量最大化為目標,合理安排系統(tǒng)檢修消缺,及時消除影響產(chǎn)量的各種因素,從而減少非計劃停車,提高主體設(shè)備運轉(zhuǎn)率。一期、二期溶出機組運轉(zhuǎn)率同比增長分別為10.43%、3.04%,有力的保障了產(chǎn)量任務(wù)的完成。1至9月份共完成產(chǎn)量202.1198萬噸,同比增長8.69%。
在抓好生產(chǎn)工作的同時,該公司深挖企業(yè)內(nèi)潛,開展技術(shù)創(chuàng)新。改造雨排系統(tǒng),對雨排廢水進行回收,每小時可回收生產(chǎn)廢水50m?/h,實現(xiàn)了氧化鋁生產(chǎn)廢水零排放,既符合環(huán)保要求,同時每年可節(jié)約新水消耗費用約130余萬元。對焙燒4臺平盤各真空受液槽及氣液分離器進行增加中心管。改造后,平盤真空泵的運行電流值較改造前下降幅度達150A,平盤系統(tǒng)可節(jié)約用電7000度/天,每年可為公司降低成本約127萬元。通過磨機產(chǎn)能攻關(guān),拜爾一廠磨機產(chǎn)能達到110.98噸/時,比去年同期臺時產(chǎn)能提高13.88噸/時,預(yù)計全年節(jié)約用電25萬度,節(jié)約成本15萬余元。實行石灰爐經(jīng)濟運行,用價格較低的蘭炭代替焦炭進行石灰生產(chǎn),既提高了自產(chǎn)石灰質(zhì)量,也節(jié)省了生產(chǎn)費用。經(jīng)過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,有效的降低了生產(chǎn)成本,提升了企業(yè)的生存空間。
(關(guān)鍵字:氧化鋁 產(chǎn)量)