4月8日上午,首鋼貴鋼煉鋼事業(yè)部傳來好消息,PMO項目熱負荷試車取得圓滿成功,標志著該技術正式應用于首鋼貴鋼煉鋼連鑄機,將有效解決連鑄坯中心縮孔、元素偏析等行業(yè)痛點,突破產品質量“瓶頸”,為高端特鋼產品研發(fā)與生產奠定了堅實的技術基礎。
筆者在現(xiàn)場了解到,為了確保項目順利熱試,設立生產實驗協(xié)調、設備保障、安全工作、工藝技術四個工作組,形成全流程保障體系。當日上午10點30分,連鑄大包開澆,熱試工作正式開啟。經上海大學工藝負責人確認熱試工作條件后,PMO線圈成功啟動,各工作組迅速進入工作狀態(tài),各司其職、協(xié)同配合。
生產實驗協(xié)調組嚴把澆注流程關,精準操作筑牢基礎;設備保障組多點布控,在控制室緊盯電壓、電流等設備運行參數(shù),在整流濾波室、儲能室對銅排、晶閘管等關鍵部位測溫監(jiān)控,為設備做全方位“體檢”;安全工作組全程護航,提前排查安全隱患,熱試中實時監(jiān)督各區(qū)域作業(yè)安全;工藝技術組作為核心力量,不僅記錄比水量、結晶器水流量等工藝參數(shù),還完成從切割、取樣到化驗等環(huán)節(jié)操作,為設備調試積累關鍵數(shù)據。
據現(xiàn)場熱試負責人介紹,PMO技術是將脈沖激勵電流導入纏繞在鑄坯外側的感應線圈,在固液界面前沿產生特定的電磁感應效應,達到細化凝固組織的目的,從源頭改善宏觀偏析、中心縮孔等凝固缺陷,大幅提升鑄坯均質化水平。具有技術穩(wěn)定、能耗低,處理時鋼液平穩(wěn),感應線圈可以安放在靠近結晶器的位置等特點,適用于方坯連鑄,也適用于圓坯、矩形坯和板坯連鑄等。處理坯的碳偏析和低倍組織顯著改善,對澆鋼過熱度和坯殼厚度沒有嚴格要求,能著改善鑄坯質量,還可以提高鑄坯拉速,從而提高企業(yè)生產效率。
下一步,項目組成員將繼續(xù)凝心聚力,持續(xù)優(yōu)化PMO設備在連鑄技術中的應用,堅持以技術創(chuàng)新驅動產品升級,全力攻克高端特鋼生產技術難題,為首鋼貴鋼實現(xiàn)高端特鋼生產筑牢技術根基,為挺進高端特鋼市場和實現(xiàn)產品“專精特新”注入新動能。
(關鍵字:首鋼貴鋼PMO 熱試成功)
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